重慶能源集團旗能公司兩項目在第十屆重慶市“五小”創新曬暨優秀項目活動中斬獲佳績
2025年11月17日 10:36 1325次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 鋁 作者: 陳廷明 楊賢福
近日,第十屆重慶市“五小”創新曬暨優秀項目推介展示交流系列活動獲獎結果發布,華潤電力重慶能源集團旗能公司(以下簡稱“旗能公司”)申報的“燃氣焙燒裝置節能創新改造”“全石墨化陰極節能電解槽改造”項目分別榮獲二等獎、三等獎。在決賽路演現場,兩項技術的創新價值與實踐成效得到評委與行業同仁的高度認可。
“全石墨化陰極節能電解槽改造”項目聚焦國家“雙碳”目標與電解鋁行業階梯電價政策要求,直擊企業鋁液綜合交流電耗居高不下的核心痛點。
該項目團隊通過深入分析電解槽運行電壓組成,精準鎖定“陰極壓降”這一關鍵優化方向,創新采用全石墨化陰極與低碳高導電鋼棒,將傳統碳扎糊連接工藝升級為磷生鐵澆鑄,并針對性解決電解槽熱平衡失衡、新型槽焙燒啟動等技術難點,通過側部蛭石保溫板與底部高強納米保溫板的組合應用,電解槽熱阻提升至2892K/W,較石墨質陰極電解槽提高246.37K/W;爐底壓降降至210mV,較四代槽降低78.3mV,單槽年節電可達120kW·h/t-Al,為行業提供了“節能+降碳+增效”的可復制方案。
“燃氣焙燒裝置節能創新改造”項目針對傳統壓縮空氣型焙燒裝置能耗高、控溫難、陰極氧化嚴重等問題,開展系統性技術革新。
團隊將助燃風供應方式由壓縮空氣改為風機供風,擺脫管網依賴,同時,完成24個燒嘴材質升級(采用316L不銹鋼)、控制站軟件迭代、無線遠程監控系統搭建,實現焙燒過程溫度、流量、氧含量的精準管控。改造后,單槽焙燒用電成本從1.73萬元降至0.12萬元,降幅超93%;按年焙燒50臺槽計算,年節電80萬千瓦時、降本40萬元,擺脫了高能耗的行業困境。
兩項成果的脫穎而出,不僅彰顯了旗能公司在技術創新領域的硬實力,更體現了對“五小”創新精神的深度踐行,以“小革新”解決“大難題”,以“小創造”推動“大變革”。
近年來,旗能公司依托華潤集團勞模創新工作室、青年創新工作室等平臺,累計開展“五小”創新項目492 項,培養了一批專業化創新團隊,形成“青年敢創新、團隊能攻堅、成果可轉化”的良好創新生態。未來,旗能公司將持續深化“五小”創新實踐,加快兩大技術的全面推廣與迭代升級,力爭為電解鋁行業節能降碳貢獻更多鋁業智慧,為實現“雙碳”目標注入更強動力。(陳廷明 楊賢福)
責任編輯:任飛
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