一塊鹽濾餅的流轉——中州鋁業排鹽系統里的“小節點,大文章”
2025年11月24日 10:19 1314次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 鋁 作者: 李杏利 薛艷軍
陽光透過廠房高窗,在排鹽板框設備上投下一道清晰的斜影。中州鋁業公司排鹽系統分解區域內,一名年輕員工正蹲在設備旁,專注地觀察濾餅下料的速度和混合狀態。他叫李偉,是拜耳法氧化鋁生產系統的一名新手操作工,也是中州鋁業排鹽系統升級以來,最早參與新流程作業的一員。
濕潤的濾餅緩緩滑落,灰黃交錯、微微泛光,它們是系統里排出的鹽,也是流程中被“請出”的雜質。但在中州鋁業,這些鹽不是“廢物”,而是一段智慧鏈條的起點。這些濾餅去往哪里,速度快不快、混合勻不勻、管道堵不堵,都直接決定著生產系統的運行是否順暢。
就是從這一塊塊小小的濾餅開始,中州鋁業掀開了一場深入系統內部的微調革新。沒有轟轟烈烈的口號,也沒有高調啟動的儀式,一切都是靜水深流,一步步從細節做起,做成了一篇“大文章”。
從拜耳到燒結
鹽的去向有講究
“你別看這玩意兒不起眼,其實里面是咱拜耳法系統的‘負擔’。”分解區域的老師傅一邊指著排下來的鹽濾餅,一邊對李偉解釋。
拜耳法是目前工業生產氧化鋁最主要的方法,占全球產量的95%以上,其核心優點為:流程簡單、產品質量高、經濟效益好、技術成熟。但系統也有“脾氣”——在溶出、分解等環節中,會逐漸積累碳酸鈉副產物,俗稱“碳堿”。時間一長,這些東西越積越多,影響工藝平衡,必須及時“清出去”。
很多企業為了解決這個問題,會專門設置一個“苛化”環節,通過化學反應把碳堿分離出來。但中州鋁業根據自身特有優勢另辟蹊徑:采用燒結—拜耳串聯工藝,讓燒結系統充當“接納者”角色,把拜耳法排出的碳堿鹽通過輸送鏈送入燒結系統,再加工、再利用。
“你可以理解為:拜耳系統排出來的‘多余鹽’,正好是燒結系統需要的‘加堿劑’。”調度科技術人員說:“這樣一來,不但省了一個苛化環節,還實現了內部循環、資源復用。”
這條路徑,從源頭就決定了中州鋁業的流程組織要想得更遠、調得更細、改得更實。
濾餅“不聽話”
系統跟著“喘”
理論聽起來順暢,現實卻并不總是“對等推進”。
隨著生產系統的深入推進,尤其是年初拜耳法溶出系統進行高溫改造后,碳堿負荷激增,排鹽頻率提高,原本的排鹽系統逐漸顯露出吃力的一面。
問題出在哪兒?
“最直觀的表現就是:板框設備排鹽排不快、車裝不滿、管道老堵。”設備組負責人一語中的:“流程再好,最后還是得靠一臺臺設備把料拉出去。”
起初,操作工們以為是設備老化、壓力不足。可調研后發現,真正的“病根”是濾餅下料過程中的混合不均:板框壓出的濾餅塊大、質硬,與碳母難以充分混合,進入輸送管道后極易堵塞,尤其遇上濕度變化,問題更突出。
“說白了,鹽排不出,碳堿出不去,整個拜耳系統就像被人堵住喉嚨,喘不過氣。”技術員老丁總結。
可問題怎么破?設備不能換、流程不能斷、產量不能降,一切都要求“在跑中修、在用中改”。
調度現場“諸葛亮會”
從一根管改起
問題明確,方案也不能拖。很快,一場“現場諸葛亮會”在排鹽系統旁開了起來——參加的不是“高層領導”,而是設備師傅、調度員、值班工、工程技術員,他們帶著圖紙、數據、現場實物,圍著濾餅下料口反復琢磨。
“能不能讓濾餅和碳母提前混好,不讓它們在管道里‘互相別扭’?”這是最早提出的方向。
經過集體“診斷”,最終大家拿出了一個改造方案:在下料口加裝螺旋混合器,讓濾餅與碳母在進入管道前就完成充分攪拌,達到“出口即均質”的效果。
原理不復雜,但要落地并非易事——設備結構、空間布置、攪拌強度、泵體匹配都要重新核算。“不能只圖快,還得保證安全、耐用、可控。”大家說。
改造后試運行,李偉現場盯守,一直跟在現場看安裝、學原理。那臺新裝上的銀灰色螺旋混合器,在試運轉那一刻,輕輕發出一聲低鳴,像是整個系統松了一口氣。
“你看,鹽跑起來了。”老丁笑著拍了拍李偉的肩膀。
10車濾餅
跑出系統“新節奏”
改造之后的第一個夜班,李偉值班。他和老丁站在板框壓濾機操作平臺上,看著塊塊濾餅經螺旋混合器混合碳分母液勻速流入濾餅槽內,中間未出現卡頓和物料堵塞的情況。他們的臉上露出了久違的微笑。
幾小時后,一組數據傳來——當班卸鹽10車,比改造前提升了近一倍。更讓人欣喜的是,整個流程運行穩定,幾乎沒有出現堵管、反壓等故障。
“濾餅跑得快了,鹽出得順了,整個系統才算是真正‘活起來’了。”老丁說得直白卻精準。
這一次小小的設備改造,不僅提升了排鹽能力,更從根本上解決了制約流程的“老大難”問題。排鹽作為拜耳—燒結法之間的關鍵樞紐,成為兩大系統穩定協同的中樞節點。
而這場變化,是從一塊不起眼的鹽濾餅開始的。
在小事上“做文章”
于細節中見品牌
這場圍繞“排鹽”而起的革新,并沒有驚天動地的場面,也沒有鋪天蓋地的宣傳,但它卻體現了一個企業的管理深度與文化質地。
它表明,中州鋁業不是單純地追求指標的“漂亮”,而是愿意沉下心,在微小處發力、在細節中打磨;不是僅靠設備升級來“買指標”,而是用人的智慧、制度的力量,真正構建起可持續的管理優勢。
一塊鹽濾餅,從拜耳系統壓出,被送往燒結系統;從板框中卸下,通過螺旋混合器攪拌均勻,進入配料流程……在這條簡單的物料路徑上,隱含著企業對效率的追求、對資源的敬重、對流程的掌控。
流程穩定之下
是思維方式的革新
如今,在中州鋁業的操作手冊中,“濾餅堵管”的問題已成過去;而在排鹽操作人員的眼中,那塊過去最“頭疼”的鹽濾餅,正悄然成為整個系統高效運行的象征。
更重要的是,這場小范圍內的流程優化讓團隊意識到:真正的工藝優化,并不總是靠“大刀闊斧”,更多時候,是從一次觀察、一次對話、一項小改動開始。
“濾餅走得順,說明人想得遠。”這是李偉寫在值班記錄本扉頁上的一句話。他不是搞科研的,也不是寫總結的,但他希望以后每個進廠的新人都知道——這廠里的每一塊濾餅,每一根管道,背后都藏著前輩們的智慧和汗水。
責任編輯:任飛
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